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改進機械攪拌加速澄清池對提高水處理能力的作用
改進機械攪拌加速澄清池對低濁度水的處理效果: 通過分析機械加速澄清池處理低濁度水出水水質較差的原因,對機械攪拌裝置的攪拌槳板進行了改造,適當加長了槳板,拓寬了槳板外徑。
經試驗 改進后的機械攪拌加速澄清池處理低濁度水,其絮凝作用和水力條件明顯改善,提高了沉降比。j運行參數葉輪開度為200~300 mm,葉輪轉速為3.5~4.0 r.m.p,出水平均濁度為3.7NTU,與原有澄清池相比出水量提高了10.6%;平均出水濁度為8.3NTU時,出水量為1946m^3/h,比原池的平均出水量1504m^3/h提高了29.4%,達到澄清池設計處理能力的93.4%,改善了原澄清池出水量不足的問題,為解決大型機械加速澄清池出水水質差、出水量低的難題提供了一條新的途徑。因為沉淀池一般只包括顆粒物(團)在水中由于重力大于浮力而下沉,進而脫離來水的過程。
機械攪拌加速澄清池和沉淀池哪個效果好
沉淀池分為兩個部分,一個是混凝反應池,一個是沉淀池,混凝反應池又有很多種,如折板反應池、隔板反應池、旋流池等,沉淀池有平流、斜管(板)等,一般采用折板反應池加平流沉淀池,而澄清池則是將反應和沉淀合二為一的一個池子,兩種工藝都有各自的特點,不能說哪個效果就好,要看水質怎樣,機械攪拌加速澄清池適用于進水濁度大的地區,像泥沙含量很大的,就比較合適使用澄清池。(三)投加助凝劑助凝劑是混凝處理中的輔助用藥劑,可使混凝劑的用量有所降低,擴大使用的ph范圍,防止細小的絮凝體從澄清設備中帶出來。
機械攪拌加速澄清池跑礬花的原因及對策
跑礬花是機械攪拌加速澄清池在水處理過程中經常碰到的現象,其成因較為復雜,處理較為棘手。本方通過運用改進型方杯攪拌試驗準確地模擬測試生產工藝,結合現場實踐的方法找出加速池跑礬花的成因,并找出相對成熟的應對方法。澄清池出現大量礬花上浮的原因。但高粘流體攪拌在工業中也有分散、固體溶解、化學反應等多種非均相操作。
機械攪拌加速澄清池跑礬花是大都水處理車間經常碰到的疑問,加快池中礬花很多上浮進入清水槽,會引入加快池水處理作用下降,出水水質超支,嚴重影響加快池的正常運轉。傳統辦法是選用沖刷加快池的辦法、雖一時有用,但不久就會從頭跑礬花,很多沖刷不只進步了水耗、電耗,并且在確保供水量的情況下,輪番沖刷加快池,必將添加其它運轉加快池的負荷,然后使跑礬花更加顯著,跑礬花景象得不到底子有用的處理。精q剖析加快池跑硯花的成因,并找出有用的應對辦法,保證加快池經濟安穩運轉是火電廠水預處理車間亟需處理的疑問。(二)進水懸浮物含量:1.無機械刮泥:1000-2000毫克/升,較短時間內不超過5000毫克/升。
機械攪拌加速澄清池適用條件
在各種類型澄清池中,機械攪拌加速澄清池對水質和水量變化的適應性強,處理,應用也多,一般適用于大中型水廠且有相當維護保養技術力量時。
進水懸浮物一般應用小于1000mg/L,短時間內允許高到3000~5000mg/L。原水濁度長年較低時,因形成泥渣層困難,將影響澄清池凈水效果。
機械攪拌加速澄清池設計要求
1、澄清池停離時間為1.2~1.5h。
2、進水管流速一般在1m/s左右。三角配水槽斷面按1/2設計流量,配水和縫隙流速約為0.5~1.0m/s。
3、清水區上升流速為0.8~1.1mm/s,低溫低濁水可采用0.7~0.9mm/s;清水區高度為1.5~2.0m。
4、第二絮凝室的停離時間,按回流量計算時(即設計流量的3~5倍)為0.5~1.0min。
5、第二絮凝室的導流室流速為40~60mm/s。
6、當池的直徑較小,且進水懸浮物經常小于1000mg/L時,可人工排泥。池底錐角在45°左右。當池的直徑較大,或進水懸浮物含量較高時,須有機械刮泥裝置。按裝刮泥裝置部分的池底可做成平底或球殼形。
7、小池可用環形集水槽,池徑較大進應增設輻射形水槽。池徑小于6m時可用4~6條輻射槽,直徑大于6m時可用6~8條。環形槽和輻射槽槽壁開孔。孔眼直徑為20~30mm,流速為0.5~0.6m/s。集水槽計算考慮1.2~1.5的超載系數,以適應今后流量的增大。分離出的水流入集水槽7,集水槽安裝在澄清池上部的出水處,以便均勻地集取清水。
8、污泥濃縮斗容積為澄清池容積的1%~4%,根據池的大小設1~4個污泥斗。