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公司基本資料信息
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維修信息跟蹤法
根據繞線機的實際工作及以往的故障記錄,可發現由于繞線機設計或生產工藝缺陷造成的偶然故障,可通過不斷修改和完善系統軟件或硬件來解決。這些修改以維修信息的形式不斷提供給維修人員。通過這些客戶反饋,公司可以此作為故障排除的依據,正確、徹底地根l除故障,用戶合理的反饋也是我公司不斷完善的強大助力。
總之,繞線機維修的第—步是要根據故障現象,盡快判別故障的真正原因與故障部位,這些故障處理方法,實際運用時并無嚴格的界限,有時候僅用一種方法就能排除故障,也可能需要多種方法同時進行。其效果主要取決于維修技師的經驗以及其對系統原理與結構的理解與掌握的深度。這一點既是維修人員必須具備的素質,但同時又對維修人員提出了很高的要求,它要求數控繞線機維修人員熟悉繞線機的結構與設計思想,熟悉數控繞線機的性能,只有這樣,才能迅速找出故障原因,判斷故障位置,此外,維修中為了對某些電路與零件進行現場測繪,作為資l深的維修人員還應當具備一定繪制工程圖紙的能力。
繞線機影響線圈尺寸的原因
線圈繞制時,導線線規和匝間間隙決議了線圈各尺寸,控制線圈尺寸的前提條件就是找出影響線圈匝問問隙的要素,這也是控制線圈尺寸的必要條件。
1、線圈尺寸問題
近期運用立式繞線機繞制單餅式線圈時,控制繞線機的拉力的磁粉離合器的電流值設定為0.45A,線圈繞制完成后B端尺寸均偏大,超收工藝請求范圍。
2、線圈尺寸問題緣由剖析
當繞線機拉力相關電流值設定為0.45A時,繞制過程中發現,由于拉力太小,招致線盤上的導線受力不平均,在線盤轉動的時分呈現由于慣性線盤空轉的現象,導線脫出較多,招致在線盤與導線夾緊器之間的導線不是理想的程度狀態,而是下垂出一定弧度,因此導線在繞制過程中受力不平均,且繞制完成的線餅緊實度不夠,因而招致線圈B尺寸大于技術請求值。
3、繞線機拉力與線圈尺寸關系剖析
(1)恰當增大繞線機拉力對線圈的影響。在線圈繞制過程中,逐步增大拉力,將立式繞線機的拉力相關電流值調整為0.46A,線圈松弛。尺寸偏大的現象有所改善,但是依然不契合請求。
繼續加大立式繞線機的拉力相關電流值調整到0.47A,線圈尺寸契合請求,且線圈緊實,在A ,B端沒有明顯問隙,4個角也沒有緊繃或上翹的現象,導線線規變化契合請求。
(2)繞線機拉力過大對線圈的影響。繼續增大立式繞線機拉力相關電流值到0.51A時,線圈在繞制過程中,4個角受力過重,有上翹現象,繞制完成后,導線問無明顯問隙,導線線規沒有急劇減小,但是4個角有上翹現象,不契合技術請求。
由上述可知,當立式繞線機拉力值過小時,線圈繞制完成后,線圈小緊實,導線問有問隙,且B端尺寸大于技術請求值。恰當的增大立式繞線機拉力能夠減小線餅B端尺寸,且小影響導線線規,從而改善B端尺寸偏大的問題。但是當立式繞線機拉力過大,又會招致線圈小契合技術請求。
由此可見拉力與線圈尺寸緊密相關的,在線圈繞制時,繞線機拉力要調整到對應的匹配值。
空心線圈繞線機線包繞制方法是什么?
空心線圈繞線機的線包繞制,其工藝在生產線上有兩種方法,繞線機為了使繞線整齊規矩,也有事先將壓有嵌線槽的塑料膜片夾墊在鐵心上再行繞線的。半自動空心線圈繞線機的長處是人工能主動適應不同線徑的漆包線,缺點是線包較松、體積稍大。
空心線圈繞線機的工作過程是:繞線機上有一個具有開口銷的蓄線輪,取下開口銷將鐵心從開口處套入并使鐵心內環中心對準蓄線輪輪周,封閉開口銷對蓄線輪適量蓄線,再用已蓄的線對鐵心繞線。 繞線工藝的正確于否,決定著繞線機能否正常的繞制線圈,一個優l秀的繞線工藝可以提供加工效率。
減少線材的損耗,反之一個錯誤的繞線工藝使繞線機繞制的線圈不符合設計要求,繞線機在作業時需要使用線材和骨架,電源的正常供應也是非常重要的,在電壓波動大的使用環境中繞線機會出現不正常的溫升、過熱及電氣控制系統的異常,繞線機控制器是非常精密的控制系統,它對電源的要求更高,有條件的客戶應設有專線電路供電,電路終端配備穩壓器。