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東湖塘匯川MD200變頻器維修價格承諾守信 潤頻自動化設備公司一戶多人口降電費

   日期:2023-10-10     作者:無錫潤頻自動化設備    瀏覽:47    評論:0    
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5分鐘前 東湖塘匯川MD200變頻器維修價格承諾守信 潤頻自動化設備公司[無錫潤頻自動化設備17ff6cf]內容:MM430變頻器報F0002維修

數控機床加工尺寸不穩定類故障判斷維修

1.工件尺寸準確,表面光潔度差

故障原因:刀具刀尖受損,不鋒利;機床產生共振,放置不平穩;機床有爬行現象;加工工藝不好。

解決方案:刀具磨損或受損后不鋒利,則重新磨刀或選擇更好的刀具重新對刀;機床產生共振或放置不平穩,調整水平,打下基礎,固定平穩;機械產生爬行的原因為拖板導軌磨損厲害,絲杠滾珠磨損或松動,機床應注意保養,上下班之后應清掃鐵絲,并及時加潤滑油,以減少摩擦;選擇適合工件加工的冷卻液,在能達到其他工序加工要求的情況下,盡量選用較高的主軸轉速。

2.工件產生錐度大小頭現象

故障原因:機床放置的水平沒調整好,一高一低,產生放置不平穩;車削長軸時,貢獻材料比較硬,刀具吃刀比較深,造成讓刀現象;尾座頂針與主軸不同心。

解決方案:使用水平儀調整機床的水平度,打下扎實的地基,把機床固定好提高其韌性;選擇合理的工藝和適當的切削進給量避免刀具受力讓刀;調整尾座。

3.驅動器相位燈正常,而加工出來的工件尺寸時大時小

故障原因:機床拖板長期高速運行,導致絲桿和軸承磨損;刀架的重復定位精度在長期使用中產生偏差;拖板每次都能準確回到加工起點,但加工工件尺寸仍然變化。此種現象一般由主軸引起,主軸的高速轉動使軸承磨損嚴重,導致加工尺寸變化。

解決方案:用百分表靠在刀架底部,同時通過系統編輯一個固定循環程序,檢查拖板的重復定位精度,調整絲桿間隙,更換軸承;用百分表檢查刀架的重復定位精度,調整機械或更換刀架;用百分表檢測加工工件后是否準確回到程序起點,若可以,則檢修主軸,更換軸承。

4.工件尺寸與實際尺寸相差幾毫米,或某一軸向有很大變化

故障原因:快速定位的速度太快,驅動和電機反應不過來;在長期摩擦損耗后機械的拖板絲桿和軸承過緊卡死;刀架換刀后太松,鎖不緊;編輯的程序錯誤,頭、尾沒有呼應或沒取消刀補就結束了;系統的電子齒輪比或步距角設置錯誤。    解決方案:快速定位速度太快,則適當調整GO的速度,切削加減速度和時間使驅動器和電機在額定的運行頻率下正常工作;在出現機床磨損后產生拖板、絲桿鶴軸承過緊卡死,則必須重新調整修復;刀架換刀后太松則檢查刀架反轉時間是否滿足,檢查刀架內部的渦輪蝸桿是否磨損,間隙是否太大,安裝是否過松等;如果是程序原因造成的,則必須修改程序,按照工件圖紙要求改進,選擇合理的加工工藝,按照說明書的指令要求編寫正確的程序;若發現尺寸偏差太大則檢查系統參數是否設置合理,特別是電子齒輪和步距角等參數是否被破壞,出現此現象可通過打百分表來測量。

5.加工圓弧效果不理想,尺寸不到位

故障原因:振動頻率的重疊導致共振;加工工藝;參數設置不合理,進給速度過大,使圓弧加工失步;絲桿間隙大引起的松動或絲桿過緊引起的失步;同步帶磨損

解決方案:找出產生共振的部件,改變其頻率,避免共振;考慮工件材料的加工工藝,合理編制程序;對于步進電機,加工速率F不可設置過大;機床是否安裝牢固,放置平穩,拖板是否磨損后過緊,間隙增大或刀架松動等;更換同步帶。

6.批量生產中,偶爾出現工件超差

故障原因:必須認真檢查工裝夾具,且考慮到操作者的操作方法,及裝夾的可靠性,由于裝夾引起的尺寸變化,必須改善工裝使工人盡量避免人為疏忽作出誤判現象;數控系統可能受到外界電源的波動或受到干擾后自動產生干擾脈沖,傳給驅動致使驅動接受多余的脈沖驅動電機奪走或少走現象,了解掌握其規律,盡量采用一些抗干擾的措施,如:強電場干擾的強電電纜與弱電信號的信號線隔離,加入抗干擾的吸收電容和采用屏蔽線隔離,另外,檢查地線是否連接牢固,接地觸點近,采取一切抗干擾措施避免系統受干擾。

7.工件某一道工序加工有變化,其它各道工序尺寸準確

故障原因:該程序段程序的參數是否合理,是否在預定的軌跡內,編程格式是否符合說明書要求

解決方案:螺紋程序段時出現亂牙,螺距不對,則馬上聯想到加工螺紋的外圍配置(編碼器)和該功能的客觀因素。

8.工件的每道工序都有遞增或遞減的現象

故障原因:程序編寫錯誤;系統參數設置不合理;配置設置不當;機械傳動部件有規律周期性的變化故障

解決方案:檢查程序使用的指令是否按說明書規定的要求軌跡執行,可以通過打百分表來判斷,把百分表定位在程序的起點讓程序結束后拖板是否回到起點位置,再重復執行即便觀察其結果,掌握其規律;檢查系統參數是否設置合理或被認為改動;有關的機床配置在連接計算耦合參數上單計算是否符合要求,脈沖當量是否準確;檢查機床傳動部分有沒有損壞,齒輪耦合是否均勻,檢查是否存在周期性,規律性故障現象,若有則檢查其關鍵部分并給予排除。

9.系統引起的尺寸變化不穩定

故障原因:系統參數設置不合理;工作電壓不穩定;系統受外部干擾,導致系統失步;已加電容,但系統與驅動器之間的阻抗不匹配,導致有用信號丟失;系統與驅動器之間信號傳輸不正常;系統損壞或內部故障。

解決方案:快速速度,加速時間是否過大,主軸轉速,切削速度是否合理,是否操作者的參數修改導致系統性能改變;加裝穩壓設備;接地線并確定已可靠連接,在驅動器脈沖輸出觸點處加抗干擾吸收電容;選擇適當的電容型號;檢查系統與驅動器之間的信號連接線是否帶屏蔽,連接是否可靠,檢查系統脈沖發生信號是否丟失或增加;送廠維修或更換主板。

GTR介紹

大功率晶體管(GTR)-大功率晶體管,也叫雙極結型晶體管(BJT)。

1、 變頻器用的GTR一般都是(復合管)模塊,其內部有三個極分別是集電極C、發射極E和基極B。根據變頻器的工作特點,在晶體管旁還并聯了一個反向連接的續流二極管。又根據逆變橋的特點,常做成雙guan模塊,甚至可以做成6管模塊。

2、 工作時狀態 和普通晶體管一樣,GTR也是一種放大器件,具有三種基本的工作狀態:

⑴放大狀態 起基本工作特點是集電極電流Ic的大小隨基極電流Ib而變  Ic=βIb  式中β------GTR的電流放大倍數。

GTR處于放大狀態時,其耗散功率Pc較大。設Uc=200V,Rc=10Ω,β=50,Ib=200mA(0.2A) 計算如下:Ic= βIb=50*0.2A=10A   Uce=Uc-IcRc=(200-10*10)V=100V   Pc=UceIc=100*10W=1000W=1KW  ⑵飽和狀態 Ib增大時,Ic隨之而增大的狀態要受到歐姆定律的制約。當 βIb>Uc/Rc  時,Ic=βIb的關系便不能再維持了,這時,GTR開始進入“飽和"狀態。而當 Ic的大小幾乎完全由歐姆定律決定,即 Ics≈Uc/Rc  時,GTR便處于深度飽和狀態(Ics 為飽和電流)。這時,GTR的飽和壓降Uces約 為1-5V。

GTR處于飽和狀態時的功耗是很小的。上例中,設Uces=2V,則  Ics=Uc/Rc=200/10A=20A   Pc=UcesIcs=2*20W=40W

可見,與放大狀態相比,相差甚遠。

⑶截止狀態 即關斷狀態。這是基極電流Ib≤0的結果。

在截止狀態,GTR只有很微弱的漏電流流過,因此,其功耗是微不足道的。

GTR在逆變電路中是用來作為開關器件的,工作過程中,總是在飽和狀態間進行交替。所以,逆變用的GTR的額定功耗通常是很小的。而如上述,如果GTR處于放大狀態,其功耗將增大達百倍以上。所以,逆變電路中的GTR是不允許在放大狀態下小作停留的。

變頻器故障監測劃分

1、狀態故障監測:直流過/久壓、直流過流、交流過流、速度偏差過大、接地故障、缺相等。

2、硬件故障檢測:電流板故障、觸發板故障、IGBT故障、脈沖發生器故障等。

3、系統故障監測:Watchdog故障、系統參數異常、時鐘故障等。

4、通訊故障監測:TIMEOUT、OVERRUN等。

5、電源故障監測:當控制電源過高/過低時報警。

MM430變頻器報F0002維修

1、變頻器430過壓損壞,故障編碼報F0002。在DOS-P上設置恢復廠設置,還是有F0002出現。檢查K2225 ,LM317正常(未通電處理檢查!)

F0002是直流母線過電壓,先斷開負載,參數恢復出廠設置,

檢查變頻器MM430的供電電壓是否偏高,監控直流母線參數r26是多少,通常AC380V經過三相橋整回路輸出直流在DC540V左右,如果太高可能橋整回路就有問題了。

為了使故障碼復位,可以采用以下三種方法中的一種:

1. 重新給變頻器加上電源電壓。

2. 按下 BOP-2 上的 鍵。

3. 通過數字輸入 3(缺省設置)

F0002過電壓:

引起故障可能的原因:

? 禁止直流回路電壓控制器(P1240=0)

? 直流回路的電壓(r0026)超過了跳閘電平(P2172)

? 由于供電電源電壓過高,或者電動機處于再生制動方式下引起過電壓。

? 斜坡下降過快,或者電動機由大慣量負載帶動旋轉而處于再生制動狀態下。

檢查以下各項:

1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定的范圍以內 。

2. 直流回路電壓控制器必須有效(P1240),而且正確地進行了參數化。

3. 斜坡下降時間(P1121)必須與負載的慣量相匹配。

4. 要求的制動功率必須在規定的限定值以內。

注意

負載的慣量越大需要的斜坡時間越長;外形尺寸FX 和GX 的變頻器應接入制動電阻。

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